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控递减:延长气田“生命线”

时间:2024-11-12 来源:产品与服务

  昔日沙尘滚滚的毛乌素沙漠如今已被无垠的绿色植被铺盖,在此建成的大牛地气田,就像沙柳一样生生不息。“2005年投产的D1-1-85井,现在日产量还在1万立方米左右。还有很多这样的‘超龄’老井在为气田‘硬稳定’作贡献。”华北油气采气一厂厂长齐宏伟的介绍开门见山。

  位于鄂尔多斯盆地的大牛地、东胜气田均属于低渗砂岩气田,递减率高,稳产难度大。高产水的东胜气田递减率一度超过30%,新投产井的产量弥补不了老井的递减量,极度影响气田稳产上产。近年来,华北油气科研人员开展“四位一体”分因素分析与控递减工作,制定科学配产措施与目标,强化气井全生命周期精细管理。2023年,华北油气自然递减率比上年下降2.2个百分点,相当于全年增产天然气1亿立方米。

  “为全面、系统、科学、合理地制定控递减措施,我们系统分析了大牛地、东胜气田影响递减率的因素,从气藏、井筒、地面、生产运行四大环节入手,梳理了25项管理内容和71个控制点,建立起‘四位一体’自然递减率分因素分析与控制体系。”华北油气开发管理部高级主管方军成说。

  气藏因素主要有剩余可采量少、气井水锁、储层污染等;井筒因素主要有积液、井筒堵塞、出砂、结垢、结蜡等;地面因素主要有管线冻堵、回压过高、管线刺漏等;生产运行因素主要有压缩机维保、供电异常、设备故障等。

  “针对气藏、井筒、地面、运行4个因素,我们分别制定详细对策。”方军成说,“通过开展阶段性分析,查找气井产量递减的原因,由相关的责任部门或单位及时整改处理。”

  例如,为减少生产运行对气井产量的影响,他们优化装置、压缩机等关键设备的维修节点,一次停产,尽量把更多的设备集中在同一个时间段维护保养。

  2023年,通过强化大牛地气田自然递减分因素控制与管理,老井自然递减率控制在11.8%,比上年下降1.1个百分点;综合递减率为10.5%,比上年下降1个百分点。

  “新投产的气井,若配产气太高,很可能会产生压敏效应,导致投产两三个月后,产量出现断崖式下降。”华北油气采油气工程工艺专家、采气二厂研究所所长蒋文才说,“但如果配产过低就不能够满足气田稳产上产需要。我们经过长期的探索研究,优选出合理的配产方法,并积累了相应实践经验。”

  充分考虑气井的产气量、产液量差异,他们建立了不同气井在不同生产阶段的合理配产和压降速率控制标准,最大限度延长气井稳产期。

  前些年,东胜气田稳产上产压力较大,为弥补之前的产量递减,新投产的气井往往配产偏高,结果在较短时间内便进入泡排生产阶段。对此,科研人员反复探索,建立气井“户口簿”,进行差异化配产。

  2023年,他们选择东胜气田19口气井按照无阻流量的1/6或1/7进行配产,尽管初期减少了产量,但避免了气井产量、压力迅速下降,生产平稳,部分气井生产曲线接近直线,气井的压降速率极低,一年下来,气井的可采储量反而明显增加。

  通过合理配产,气井的自主携液期明显延长,部分气井延长为400~500天,有些甚至有两三年,气井的可采储量提升了20%以上。

  “气井的压降速率越平稳越好,2021年投产J30-4-P3井,初期将日配产10万立方米调整为6万立方米,气井的压降速率接近水平直线万立方米。”华北油气勘探开发研究院杭锦旗所副所长郭辉介绍。

  “每口气井的地层压力、含水量、生产时间均不同,需要采取针对性的工艺技术精心维护,使其保持健康状态,才能较好地控制递减率。”华北油气油气工程首席专家吴伟然的专业解说深入浅出。

  大牛地和东胜气田均低压低渗,含气饱和度低,气井液气比高,把水“玩转”才能保障气井正常生产。气井在生产的全部过程中要经历自然携液生产、泡沫排水采气、泡排加辅助工艺、机械排水等阶段,“了解认识水”是基础、“精准把控水”是关键。

  “自然生产期是依靠地层能量自喷生产。大部分气井能量逐步降低后,泡排成为气田稳产的主体工艺,将水雾转化成泡沫状态,便于在较低压力作用下排出井口。”吴伟然说。

  随着气田开发层位增多,气层产出水呈现复杂化的特征,需要针对不一样层位研发不同性能的泡排剂。2023年,针对大牛地气田下古生界矿化度较高的含硫气井,科研人员自主研发了抗硫化氢泡排剂,试验成功率达100%;针对东胜气田高含凝析油起泡难的气井,他们与外部单位联合研发了抗凝析油泡排剂,有效率达90%。

  气井压力持续下降,泡排效果逐渐变差,继而出现断续生产便进入“泡排+”阶段,需要在加注泡排剂的同时,增加多项辅助工艺措施。2023年,华北油气引入混输增压装置,通过降低井口回压排出井内积液。

  “这项工艺适用于日产水小于5立方米的气井,去年我们采取这种措施实施了63口井,增产效果非常明显。”吴伟然说,“我们针对日产水5~10立方米和10~50立方米的气井,分别采取了抽油机排水、射流泵排水采气工艺技术;针对日产水50~100立方米的高含水气井,则采用电潜泵排水采气工艺技术。”

  针对不同井况采用不一样的技术措施,2023年华北油气共应用41万井次,较上年增加了8万井次。

  “为了提高气井开井率、生产时率,更好控制递减率,对气井重点治理,明确气田各区块老井控递减攻关方向,我们按气藏类型在东胜气田打造3个老井稳产示范区。”蒋文才介绍。

  示范区固定召开周对接例会,建立疑难问题项目组快速分析机制,围绕急需解决影响产量因素的问题,核产能、找潜力、定治理方案,着力提升致密高含水气藏技术管理上的水准,全力打造东胜气田不一样气藏持续稳产示范区。