日前,中原石油工程70131队承担施工的热普901H井,二开一趟钻钻至井深6619米,刷新国内超深井一趟钻进尺纪录,获得甲方赞誉。今年以来,该公司全方面开展故障复杂治理攻坚战,以“一降”保“四提”,“四提一降”即提高技术上的含金量、提升服务质量、提高效益水平、提高管理上的水准,以及一个方面的措施,即减少相关成本。他们协同推进地质工程一体化管理,加大“研产服用”力度,技术管理成效明显,公司国内市场钻井故障复杂时效一下子就下降,生产时效稳步提升,刷新了一大批石油工程项目施工纪录。截至目前,平均机械钻速同比提高8.73%,节省本金费用3800万元。成绩的取得,和该公司近年来构建的“零距离、零失误、零等待”工程技术保障与应用体系密不可分。
“邻井玉北8井在5476-5897米井段钻遇膏泥岩层,出现卡钻事故,大家要做好该井段的扩孔和防卡工作。”专家组成员杨培峰针对昆仑1斜井邻井出现的事故进行警示。“同时,在三开钻进中,大家还要着重关注好高压盐水层,抓好施工期间的井控工作……”紧接着,顺北项目部经理高蓬补充说道。近日,在昆仑1井的实施工程的方案现场审核会上,该公司塔里木分公司技术专家组、技术发展中心和顺北项目部技术骨干开展联合审查,进一步简化了各层级审批环节,审查效率大幅提升。
为推动实现“四提一降”核心目标,中原石油工程狠抓技术管理,明确“垂直管理、工区统筹、分级管控、项目负责”的技术管理链条,让技术管理直抵现场。他们派出专家到重点井、重点项目公司做现场“零距离”技术指导。今年以来,20余名专家常驻8个项目部,第一时间发现解决技术缺陷和技术问题160余个。
同时,公司推进实施项目负责制,充分的发挥各项目部的“前线指挥”作用,不断的提高技术水平。通过强化过程监管,他们对每一口井、每一个施工环节、每一个关键节点实施项目化管理,准确掌握现场施工情况,抓好具体工作落实,增强基层技术管理执行力。今年以来,该公司已对信源305井、昆仑1斜井、普光204-3H井等23口重点井实施工程的方案进行垂直管理,平均机械钻速同比提高4.55个百分点。
4月份,由中原石油工程公司承钻施工的国内首口超深地热井——福深热1井顺利完井。随后,公司将该井的施工全套工艺流程进行详细梳理形成技术模板收入《中原石油工程公司区域技术模板》。“‘区域技术模板’可谓钻井队提速的‘口袋书’。”公司技术部经理兰凯介绍。
如他所言,最近该公司在区域技术模板的指导下,成功解决了焦页157-1HF井页岩剥落垮塌的问题,顺利完钻,全井钻井周期62.58天,刷新白马区块6000米以上井全井钻井周期最短等四项纪录。
近年来,随市场开发的不断深入,各工区及井队面对的新区域、新层系也在持续不断的增加。为确保实施工程质量和效率,该公司坚持用技术模板指导编制实施工程的方案,并通过采用甲乙方人员联合办公、专家联合会诊等方式,从源头参与方案的设计和编制,努力实现由被动“堵漏”向主动“防漏”转变。坚持抓好技术模板的迭代升级,不断整理添加新的、先进的施工经验及技术成果应用案例,固化成熟技术,指导新区域施工。通过建立西南、西北和华北工区“井下非正常现象及应急处置清单”“钻井十不准”“复杂情况下划眼操作流程”等,让技术管理更规范,确保各项施工平稳有序高效推进。
目前,该公司已累计完成技术模板迭代升级5次,打造形成具有中原特色的技术模板5.0版本,收录施工案例110多个。区域技术模板让同一区域、同一地质条件下的钻井施工有了操作标准,措施范例更有保障。兰凯介绍, 区域技术模板的标准化管理,促进钻井队操作不断追求“零失误”。当前,随着模板的推广应用,公司井队操作准确率达96%,效率提升了8%。
“零等待”——线队的转盘电机突发故障停机,因为井下还有几千米的钻具,转盘停转就从另一方面代表着钻具不能有效活动,发生粘卡的可能性大幅度的增加,这一突发故障让现场气氛紧张起来。不到15分钟,公司驻井专家宋祥生就到达现场。经过紧张而有序的检查,宋祥生发现了问题。他通过连接电脑调试、更换电路板以及重新写入参数等一系列操作,很快就让转盘再次恢复了正常运转。